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脫硝SCR噴氨調(diào)節(jié)閥在火電廠使用

  • 發(fā)布日期:2015-11-20      瀏覽次數(shù):2137
    •                         脫硝SCR噴氨調(diào)節(jié)閥在火電廠使用

                                  上海申弘閥門有限公司
      摘要:本文敘述了華潤(rùn)首陽(yáng)山發(fā)電廠兩臺(tái)630MW 機(jī)組脫硝噴氨控制系統(tǒng),該控制系統(tǒng)采用常規(guī)PID控制策略和模糊控制共同完成,能夠準(zhǔn)確的測(cè)量、控制相關(guān)設(shè)備,達(dá)到脫硝控制系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行.

      關(guān)鍵詞:脫硝 常規(guī)PID控制 模糊自控制 優(yōu)化

      序號(hào)

      商品名稱

      規(guī)格

      材質(zhì)(參數(shù))

      備注

      1

      脫硝SCR噴氨調(diào)節(jié)閥

      ZAJDHTP DN25 150磅 

      1Cr18Ni9Ti

      參數(shù)詳見附件

      2

      脫硝氨區(qū)儲(chǔ)罐出口調(diào)節(jié)閥

      AHDLTS DN25 300磅 

      1Cr18Ni9Ti

      參數(shù)詳見附件

      1、引言

      根據(jù)我國(guó)環(huán)保政策要求,目前煙氣脫硫項(xiàng)目已基本覆蓋所有燃煤火電機(jī)組,但煙氣脫硝還未大規(guī)模的開展應(yīng)用。有相關(guān)研究資料表明,如果還繼續(xù)不加強(qiáng)對(duì)煙氣中氮氧化物的控制, 氮氧化物的總量和在大氣污染物中的比重都將上升,并有可能取代二氧化硫成為大氣中的主要污染物。ZXPE系列微小流量調(diào)節(jié)閥是專門針對(duì)小流量調(diào)節(jié)而開發(fā)的小口徑調(diào)節(jié)閥,可廣泛控制各種氣體、液體、蒸汽的流量,小可控Kv可達(dá)0.001。因而可應(yīng)用在許多需控制微小流量的場(chǎng)合,如精細(xì)化工、食品添加劑、醫(yī)藥、電子等行業(yè)。
         閥體采用螺紋連接,具有體積小、重量輕、安裝、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。
         調(diào)節(jié)不干凈介質(zhì)時(shí),針對(duì)其節(jié)流間隙小的問題,閥前后應(yīng)安裝Y型過濾器,以避免堵卡現(xiàn)象的發(fā)生。

      隨著我國(guó)對(duì)工業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)逐漸嚴(yán)格,僅靠低氮燃燒已明顯不能滿足更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。SCR煙氣脫硝技術(shù)是目前減少氮氧化物排放的有效方法,河南華潤(rùn)電力首陽(yáng)山有限公司利用原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上在2013年更改設(shè)計(jì),投產(chǎn)脫硝裝置,引進(jìn)丹麥SCR煙氣脫硝技術(shù),采用SCR (Selective Catalytic Reduction,選擇性催化還 原法)方法,SCR脫硝工藝中,氮氧化物在催化劑作用下被氨還原為無(wú)害的氮?dú)夂退?,不產(chǎn)生任何二次污染,反應(yīng)通常可在溫度250~450 oC下進(jìn)行,其化學(xué)反應(yīng)如下:

      4NH3 + 4NO + O2 → 4N2 + 6H2O

      6NO2 + 8NH3 → 7N2 + 12H2O

      SCR 法一般是將氨類等還原劑噴入煙氣中,利用催化劑將煙氣中的NOX通過催化反應(yīng)生成氮?dú)夂退?,不影響環(huán)境,而除氮氧化物效果明顯,能夠達(dá)到90%以上。

      2 脫硝自動(dòng)控制常規(guī)控制策略分析:

      2.1設(shè)備概況:

      華潤(rùn)首陽(yáng)山電廠分別在2013年5月和10月對(duì)二臺(tái)超超臨界的630MW機(jī)組進(jìn)行了脫硝改造,其SCR煙氣脫硝裝置主要由液氨卸載/儲(chǔ)存系統(tǒng)、注統(tǒng)、SCR反應(yīng)系統(tǒng)、吹灰系統(tǒng)、干除灰系統(tǒng)組成。其工藝流程見圖1。脫硝系統(tǒng)運(yùn)行狀況
      由于脫硝系統(tǒng)安裝在省煤器和空預(yù)器之間屬于高塵布置,煙氣中灰塵含量大,加之進(jìn)行配煤摻燒,煤質(zhì)較設(shè)計(jì)煤種偏差較大,煙塵量進(jìn)一步增加,造成脫硝出口NOX表計(jì)頻繁堵塞,導(dǎo)致指示不準(zhǔn)確,經(jīng)常出現(xiàn)出口NOx含量高于入口的情況,影響脫硝效率的計(jì)算,要維持規(guī)定的脫硝效率,必然導(dǎo)致氨氣消耗量大幅上升。
      煙氣含塵量多,激光鏡片上積灰嚴(yán)重,導(dǎo)致氨逃逸率表計(jì)的透光率大幅下降,氨逃逸率表計(jì)指示不準(zhǔn)頻繁跳變,嚴(yán)重影響脫硝系統(tǒng)的正常運(yùn)行,且無(wú)法正常反映催化劑的反應(yīng)情況。
      脫硝系統(tǒng)催化劑積灰嚴(yán)重,脫硝阻力增加,嚴(yán)重時(shí)阻力達(dá)800Pa,超過正常值200Pa。
      在負(fù)荷低于200MW以下時(shí),脫硝入口煙氣溫度低于300℃,由于脫硝系統(tǒng)邏輯設(shè)計(jì)不合理,脫硝無(wú)法自動(dòng)停運(yùn),因此在監(jiān)視不到位的情況下,脫硝依然運(yùn)行。此時(shí),由于煙溫低,催化劑活性低導(dǎo)致與氨氣反應(yīng)的效果差,氨氣逃逸率高,硫酸氫氨形成量增加,硫酸氫氨沉積在催化劑表面,在空氣預(yù)熱器換熱管上冷凝析出晶體物質(zhì),與煙塵粘結(jié)一起沉積,降低了催化劑的活性并影響催化劑壽命,增大了空預(yù)器的換熱阻力并增加了堵塞、腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)。
      在調(diào)整噴氨流量時(shí)氨氣流量波動(dòng)大極易造成噴氨流量快速增加,使得空氨比快速升高,導(dǎo)致脫硝跳閘,嚴(yán)重影響脫硝系統(tǒng)的正常運(yùn)行并降低脫硝的投運(yùn)率和安全性。
      在運(yùn)行中為控制脫硝效率,使得脫硝出口NOx含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),使得氨氣消耗量大,增加了脫硝運(yùn)行的費(fèi)用,降低運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。

      圖一 工藝流程圖


                客戶名稱 Customer大唐呼圖壁熱電廠項(xiàng)目名稱  PROJECT
      脫硝氨氣氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥選型表計(jì)劃號(hào)
      交 貨 期 Delivery
      合同號(hào)   CONT.NO
      表式號(hào)MXS 02調(diào)節(jié)閥技術(shù)規(guī)格書                   SPECIFICATION  FOR  CONTROL  VALVE位    號(hào) Tag No.
      型    號(hào) Model No.ZAJDHTP
      頁(yè)碼 PAGE
      數(shù)    量 Quantity1
      管道規(guī)格  Piping Size57*3材    質(zhì)     Material閥        體  BodyCF8
      管道材質(zhì)  Piping Material1Cr18Ni9Ti閥        芯  Plug304
      工 藝 條 件 Service Condition閥        座  Seat304
      流體名稱  Fluid Name

      氨氣套    筒 Cage
      流體狀態(tài)  Fluid State

      氣體閥    桿 Stem2CR13
      標(biāo)準(zhǔn)密度  STd. Density (Kg/Nm3)


      執(zhí)  行  機(jī)  構(gòu)  ACTUATOR
      氣體摩爾分子量 M.W


      型        式  Type氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)
      絕熱指數(shù) CP/Cv
      型        號(hào)  Model.ADZHB-22
      壓縮系數(shù) Comp.Factor
      氣源Air Supply (Kgf/cm2)/電源  Elec.supply280KPA
      飽和蒸汽壓 Vapor Press
      彈簧范圍  Spring  Range(Kgf/cm2) 0.8-2.4
      臨界壓力 Critical Press
      行    程 Travel(mm)16
      運(yùn)動(dòng)粘度 Kin Visc
      作用型式 Action 
      流量單位  Flow Rate UnitNm3/h定  位  器  POSITIONER
      壓力單位  Pressure UnitMpa(G)型        號(hào)  Model.6DRA5010-0DNG0-0AA0
      操作工況 OPERATION大 MAX正常 NOR小 MIN供氣壓力  Air Supply (Kgf/cm2)2.8
      流    量 Flow Rate150930輸入信號(hào)  Input Signal4-20mA.DC
      閥前壓力 Input Pressure0.170.17
      輸出信號(hào)  Output Signal4-20mA.DC
      閥后壓力 Outlet Pressure0.120.12
      防爆等級(jí)  EXP.ProofEXiaIICT4
      壓        差   Different Pressure0.050.05
      氣源接口  Air Input ConnectNPT1/4"
      溫    度 Temp. ℃
      常溫
      電氣接口  Electric.ConnectNPT1/2"
      操作密度  Opera Density (Kg/m3)0.76附    件  ACCESSORY
      計(jì)算Cv值 Calculate Cv3.162.45
      減壓器  FilterQFH-261
      開    度 Travel (%)79.7 72.2 
      手輪機(jī)構(gòu)  Hand Wheel帶(頂裝)
      噪    音  Noise Level(dB)≤85
      ≤85電 磁 閥  Solenoid型        號(hào)  Model No.EF8320G174
      關(guān)閉壓力  Shut off Pressure
      電        壓  Voltage24V.DC
      氣源或電源故障時(shí)閥位  Air or power Fail失氣關(guān)FC防爆等級(jí) EXP.ProofEXdIIBT4
      閥  體  組  件  Valve氣源接口  Air Input ConnectNPT1/4"
      閥體類型  Body Type單座閥電氣接口  Electric.ConnectNPT1/2"
      公稱通徑  Body SizeDN25接線盒 JUNCTION BOX
      公稱壓力  Rating150#行程開關(guān)Limit Switch型        號(hào)  Model No.
      閥座直徑  Ports Sizedg25防爆等級(jí) EXP.Class
      額定Cv值  Rated Cv10安裝位置 Assembly
      流量特性  Characteristic等百分比數(shù)        量  Quantity
      連接形式  Connect Type法蘭式空氣配管 Air Piping(Tube)Φ6
      法蘭密封面形式 Flange Type FM空氣配管材質(zhì) Air Piping Mate.不銹鋼管
      泄漏等級(jí)  Leakage ClassV級(jí)其它附件      Other ACCESSORY保位閥 Pneu. Retaining
      上蓋型式  Bonnet Type標(biāo)準(zhǔn)型繼動(dòng)器 Booster
      填        料  Packing柔性石墨

      流        向  Flow To Open/Close流開

      備注:小流量應(yīng)控制在10Nm3/h以下編         制  PREP.

      校         對(duì)  CHK.

      顧客確認(rèn)  REV.

      日    期 Date.

      鍋爐分A\B二側(cè),每側(cè)有一個(gè)供氨調(diào)門,該調(diào)門進(jìn)行對(duì)噴氨量的控制,從而參與控制出口煙囪NOx含量,并且二個(gè)調(diào)門保持平衡,防止催化劑的老死或者堵塞等現(xiàn)象,

      2.2設(shè)備運(yùn)行原理:

      SCR脫硝系統(tǒng)的工藝流程示意圖如下圖所示。脫硝系統(tǒng)的工藝裝置主要組成部分包括兩個(gè)裝有催化劑的反應(yīng)器、兩個(gè)液氨存儲(chǔ)罐及一套氨氣注入系統(tǒng)。來自存儲(chǔ)罐的液氨靠自身的壓力進(jìn)入蒸發(fā)器中,被熱水加熱蒸發(fā)成氨氣。從氨氣積壓器出來的氨氣經(jīng)由稀釋風(fēng)機(jī)來的空氣在氨氣/空氣混合器混合稀釋,通過注入系統(tǒng)被注入到煙氣中,被稀釋的氨氣和煙氣在SCR前被充分混合均勻后進(jìn)入兩層催化劑,進(jìn)而產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),氮氧化物就被脫除。其工藝流程見圖2。

      圖二 SCR 法的基本原理流程圖

      2.3 自動(dòng)控制的測(cè)量原理:

      SCR煙氣脫硝控制系統(tǒng)依據(jù)確定的NH3/NOx摩爾比來提供所需要的氣氨流量,進(jìn)口NOx濃度和煙氣流量的乘積產(chǎn)生NOx流量信號(hào),此信號(hào)乘上所需NH3/NOx摩爾比就是基本氨氣流量信號(hào)(前饋信號(hào)),根據(jù)煙氣脫硝反應(yīng)的化學(xué)反應(yīng)式,一摩爾氨和一摩爾NOx進(jìn)行反應(yīng)。摩爾比對(duì)應(yīng)關(guān)系的決定是在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間來決定并記錄在氣氨流量控制系統(tǒng)的程序上。所計(jì)算出的氣氨流量需求信號(hào)送到DCS控制器并和真實(shí)氣氨流量的信號(hào)相比較,所產(chǎn)生的誤差信號(hào)經(jīng)比例加積分動(dòng)作處理送氨氣流量控制閥進(jìn)行定位

      同時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)脫硝38.0%,依據(jù)入口NOx濃度和設(shè)計(jì)中要求的大≤5.0ppm的氨逃逸率計(jì)算出修正的摩爾率(反饋信號(hào))并輸入在氣氨流量控制系統(tǒng)的程序上。SCR控制系統(tǒng)根據(jù)計(jì)算出的氨氣流量需求信號(hào)去定位氣氨流量控制閥,實(shí)現(xiàn)對(duì)脫硝的自動(dòng)控制。通過在不同負(fù)荷下的對(duì)氣氨流量的調(diào)整,找到的噴氨量。

      2.4 常規(guī)自動(dòng)控制邏輯設(shè)計(jì)

      1)根據(jù)目前國(guó)內(nèi)脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行情況,對(duì)脫硝氨氣流量控制一般采用基本控制方式Constant Mole Ratio Control (固定摩爾比控制方式)。該控制方式是基于脫硝效率和催化劑脫硝能力的控制方式,在該控制方式下系統(tǒng)按照固定的氨氮摩爾比脫除煙氣中NOx ,這種控制方式是 解決脫硝CMS表計(jì)頻繁故障。首先針對(duì)實(shí)際運(yùn)行中煙塵含量大易造成表管堵塞的問題,將原設(shè)計(jì)的每四小時(shí)反吹一次,修改為每?jī)尚r(shí)反吹一次,將反吹壓力由原來的0.2MPa修改為0.4MPa。再將表計(jì)的定期標(biāo)定時(shí)間由原來的兩周一次改為一周一次,并加大對(duì)表計(jì)的定期維護(hù)工作,對(duì)氨逃逸率每天進(jìn)行清理,以保證其透光率和表計(jì)的正常指示。
      優(yōu)化吹灰解決煙塵量大導(dǎo)致催化效率下降及阻力大的問題。認(rèn)真執(zhí)行檢修工作,要求對(duì)脫硝催化劑做到逢停必檢,重點(diǎn)是檢查催化劑積灰情況、聲波吹灰器膜片及噴嘴堵塞磨損情況,并及時(shí)進(jìn)行修復(fù)和清理;對(duì)吹灰器程控運(yùn)行方式進(jìn)行優(yōu)化,將原來的每300秒吹5秒修改為每140秒吹10秒,將吹灰壓力由原來的0.4MPa調(diào)整為0.6MPa。
      解決氨氣流量波動(dòng)問題。首先對(duì)氨氣蒸發(fā)槽蒸汽調(diào)門和氨氣調(diào)門進(jìn)行解體檢查和更換,確保調(diào)門線性正常,再對(duì)自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置進(jìn)行調(diào)整,由原來的根據(jù)蒸發(fā)槽出口壓力調(diào)節(jié)改為根據(jù)SCR區(qū)噴氨調(diào)門前壓力調(diào)整,從而保證了噴氨壓力的穩(wěn)定。

      2)脫硝系統(tǒng)的關(guān)鍵參數(shù)為噴氨量,因此采用良好的控制措施對(duì)供氨調(diào)門進(jìn)行控制是脫硝自動(dòng)的重點(diǎn)。

      圖三 脫硝控制常規(guī)PID控制SAMA圖‘


      控制主體原則為前饋串級(jí)控制,控制的主參數(shù)為脫硝出口煙道NOx的含量,副參數(shù)為氨氣流量,前饋量為根據(jù)進(jìn)口NOx的流量算出的基本氨氣需求量。主回路PID出口用于調(diào)整摩爾比修正值,副回路PID出口用于控制調(diào)門開度。在控制中3個(gè)氨氣流量需要由計(jì)算流量公式得到,算出的氨氣流量三取中后做濾波處理。

      脫硝進(jìn)口煙道NOx修正值=(脫硝進(jìn)口煙道NOx檢測(cè)×15)/(21-脫硝進(jìn)口煙道含氧量檢測(cè))。脫硝出口煙道NOx修正值=(脫硝出口煙道NOx檢測(cè)×15)/(21-脫硝出口煙道含氧量檢測(cè))。設(shè)定負(fù)荷跟實(shí)際負(fù)荷的偏差對(duì)于氨氣量的修正根據(jù)實(shí)際情況得到。

      由于脫硝噴氨自動(dòng)系統(tǒng)具有較大的延遲性,目前用常規(guī)控制策略,容易導(dǎo)致脫硝噴氨控制系統(tǒng)不穩(wěn)定,目前在國(guó)內(nèi)不建議利用該方法進(jìn)行噴氨自動(dòng)控制。

      3 脫硝噴氨系統(tǒng)模糊控制策略分析

      3.1設(shè)備概況:

      在國(guó)內(nèi),針對(duì)比如SCR脫硝控制系統(tǒng)這樣大滯后、大延時(shí)的控制,引進(jìn)了針對(duì)控制對(duì)象的預(yù)測(cè)控制技術(shù)、融合改進(jìn)的狀態(tài)變量控制、相位補(bǔ)償控制技術(shù),代替了經(jīng)典PID控制。能夠提前預(yù)測(cè)被調(diào)量未來變化趨勢(shì),根據(jù)被調(diào)量未來變化量進(jìn)行控制、提前調(diào)節(jié),提高了脫硝系統(tǒng)閉環(huán)穩(wěn)定性和抗擾動(dòng)能力。華潤(rùn)首陽(yáng)山電廠脫硝大膽引入了由東南大學(xué)研究的英菲迪控制系統(tǒng),通過和DCS常規(guī)系統(tǒng)的耦合,達(dá)到了的控制。

      3.2模糊控制的特點(diǎn)

      3.2.1實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)特性校正和補(bǔ)償

      采用智能前饋技術(shù)對(duì)脫硝控制系統(tǒng)受到擾動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)補(bǔ)償,從反應(yīng)源頭消除NOx濃度劇烈波動(dòng);模糊控制系統(tǒng)采用競(jìng)爭(zhēng)型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)算法來實(shí)時(shí)校正上述動(dòng)態(tài)補(bǔ)償算法中各項(xiàng)特性參數(shù),使得整個(gè)系統(tǒng)始終處于在線學(xué)習(xí)狀態(tài),控制結(jié)果不斷向*目標(biāo)逼近。

      3.2.2 增加AGC指令頻繁變化特別節(jié)氨算法

      AGC指令變化頻繁將導(dǎo)致脫硝出口NOx濃度反復(fù)波動(dòng),若控制系統(tǒng)采用常規(guī)PID控制策略,因反饋調(diào)節(jié)作用與AGC指令變化同相位而造成疊加振蕩,使控制品質(zhì)明顯變差。模糊控制系統(tǒng)根據(jù)機(jī)組AGC指令變化,實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)NOx濃度波動(dòng)規(guī)律,調(diào)整控制算法始終保持與AGC指令變化反相位,減少不必要的控制調(diào)節(jié),氨氣消耗明顯減少。

      3.2.3在線評(píng)估測(cè)量?jī)x表數(shù)據(jù)

      模糊控制系統(tǒng)根據(jù)機(jī)組運(yùn)行參數(shù)對(duì)NOx測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行在線評(píng)估;系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量參數(shù)失真現(xiàn)象后立即調(diào)整該測(cè)量參數(shù)在控制系統(tǒng)中的權(quán)重占比,將測(cè)量值失真給控制系統(tǒng)造成的影響降至低,從而保證脫硝控制系統(tǒng)可靠運(yùn)行。

      4 常規(guī)控制和模糊控制共同在機(jī)組噴氨系統(tǒng)上的應(yīng)用

      4.1 實(shí)施方式

      常規(guī)控制以目前DCS為載體,而模糊控制系統(tǒng)以PLC為載體,采用SCL、STL語(yǔ)言開發(fā)算法模塊,采用封裝技術(shù)建立比DCS系統(tǒng)功能更強(qiáng)大的組態(tài)函數(shù)庫(kù),通過函數(shù)調(diào)用完成模糊控制系統(tǒng)的建立;模糊控制系統(tǒng)與機(jī)組DCS采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊方式交換數(shù)據(jù),取得機(jī)組負(fù)荷、NOx濃度、NOx設(shè)定等數(shù)據(jù),借用常規(guī)控制邏輯的某些邏輯通道,將優(yōu)化計(jì)算后控制指令傳至DCS,與原有DCS脫硝控制系統(tǒng)進(jìn)行切換完成噴氨自動(dòng)調(diào)節(jié)。

      4.2 二種控制方式的數(shù)據(jù)交換

      常規(guī)控制采用噴氨調(diào)門開度、煙囪入口NOx濃度、煙囪入口O2濃度、脫硝氨氣流量、脫硝入口NOx測(cè)量值、脫硝出口NOx測(cè)量值、脫硝入口O2測(cè)量值、脫硝出口O2測(cè)量值、脫硝出口氨測(cè)量值、脫硝效率、分析儀故障等信號(hào),而模糊控制系統(tǒng)采集除了上述信號(hào)外,還包括了鍋爐指令、速率限制之前的功率指令、速率限制之后的功率指令、鍋爐總風(fēng)量等,這些數(shù)據(jù)充分反映系統(tǒng)運(yùn)行狀況。

      圖四 模糊控制指令生成圖


      4.3 系統(tǒng)投運(yùn)

      在DCS脫硝畫面增加模糊控制系統(tǒng)投退按鈕,投入模糊控制控制方式后,將A側(cè)和B側(cè)噴氨調(diào)節(jié)閥投入自動(dòng)即可實(shí)現(xiàn)模糊控制系統(tǒng)對(duì)SCR出口NOx濃度自動(dòng)控制;模糊控制自動(dòng)投入與A、B側(cè)噴氨自動(dòng)的投入不分先后。模糊控制系統(tǒng)投入與退出均實(shí)現(xiàn)無(wú)擾切換。

      在火電廠中,NOX的有二組數(shù)據(jù),一組為脫硫出口數(shù)據(jù)、一組為脫硝出口,為了更有效的控制,我們?cè)诳刂浦?,把二組NOX數(shù)據(jù)都引入到模糊控制中,根據(jù)實(shí)際情況,進(jìn)行隨時(shí)切換,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

      圖五 模糊控制投入圖 圖六 常規(guī)PID控制投入圖

      模糊控制系統(tǒng)投運(yùn)后,若某側(cè)測(cè)量信號(hào)存在問題或噴氨調(diào)節(jié)閥存異常,則自動(dòng)切換到常規(guī)自動(dòng)控制,或者由運(yùn)行人員接觸自動(dòng),進(jìn)行手動(dòng)控制;二次均是獨(dú)立自動(dòng)方式,相互操作不受影響。

      5 應(yīng)用效果

      模糊控制系統(tǒng)投運(yùn)以來,控制品質(zhì)明顯改善,機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定、快速變負(fù)荷及啟停制粉系統(tǒng)狀況下,SCR出口的Nox濃度均控制在合理范圍內(nèi)。

      圖七 噴氨自動(dòng)實(shí)施曲線圖

      6 結(jié)束語(yǔ)

      通過近一年的實(shí)際應(yīng)用,模式控制技術(shù)、性能可靠、控制效果滿意;調(diào)節(jié)靈敏、系統(tǒng)抗干擾性能強(qiáng),能適應(yīng)負(fù)荷大幅變化及個(gè)別參數(shù)異常;常規(guī)PID控制對(duì)模糊控制的有利的補(bǔ)充,當(dāng)模糊控制出現(xiàn)各種參數(shù)監(jiān)測(cè)異常,模糊控制系統(tǒng)無(wú)擾切換至常規(guī)控制穩(wěn)定運(yùn)行;

      目前在國(guó)內(nèi)采用常規(guī)PID和模糊控制共同組合的這種方式,能夠有效的提升熱控自動(dòng)化水平,滿足國(guó)家環(huán)保部門及其對(duì)大型排污企業(yè)監(jiān)控要求,取得了社會(huì)和企業(yè)雙重效益。

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